Kasım Er
Femtopat
Daha fazla
- Cinsiyet
- Erkek
- Meslek
- Öğrenci
@Akif9748 arkadaşımızın NFBB konusundan yola çıkarak, kendim de bir şeyler katarak direksiyon setini güncelledim. Logiteck momo model direksiyon setimi 900 derece yaptım. Leonardo ile debriyaj ekledim. Sıra geldi FBB'ye, aynı konunun FBB versiyonundaki gibi şemayı uyguladım fakat encoder yerine mekanik sebepler dolayısıyla çok turlu pot kullanıyorum.
Motor sürücünün bağlantısını aynı şemadaki gibi yaptım, Arduino'yu PC'ye bağlayınca FBB kendini sola döndürmeye başlıyor. Kalibrasyon için değil. Sınırsız bir dönmeye giriyor, el ile geri yerine getiriyorum gene kırıyor sola ve uygulama üzerinden yaptığım tepkime değişikliklerinin hiçbirine cevap vermiyor. Üstelik oyunda da tepki yok, sadece sürekli sola dönme işlemi yapıyor
Denediğim bağlantı tipleri:
1. Potansiyometre ile ilgili olduğunu düşünüp potansiyonun 5V girişini motor sürücünün bağlantılarından ayırdım, bir şey değişmedi.
2. Motor sürücünün 3. ve 4. pinini 7. pin ile birbirinden ayırdığımda sorun çözüldü ama yine FBB çalışmıyor.
3. Motor sürücünün 3. ve 4. pinini ayırdım, 4 hala 7. pin ve pot 5V ile bağlı. Sola dönme isteği kesiliyor, direksiyon sola doğru daha hafif, sola doğru daha ağır oluyor.
Motor sürücü mü bozuk? Encoder kullanmadığım için mi anlayamıyorum?
OKUL projesi olarak bunu seçtim, sanırım pişman olmaya başladım
Motor sürücünün bağlantısını aynı şemadaki gibi yaptım, Arduino'yu PC'ye bağlayınca FBB kendini sola döndürmeye başlıyor. Kalibrasyon için değil. Sınırsız bir dönmeye giriyor, el ile geri yerine getiriyorum gene kırıyor sola ve uygulama üzerinden yaptığım tepkime değişikliklerinin hiçbirine cevap vermiyor. Üstelik oyunda da tepki yok, sadece sürekli sola dönme işlemi yapıyor
Denediğim bağlantı tipleri:
1. Potansiyometre ile ilgili olduğunu düşünüp potansiyonun 5V girişini motor sürücünün bağlantılarından ayırdım, bir şey değişmedi.
2. Motor sürücünün 3. ve 4. pinini 7. pin ile birbirinden ayırdığımda sorun çözüldü ama yine FBB çalışmıyor.
3. Motor sürücünün 3. ve 4. pinini ayırdım, 4 hala 7. pin ve pot 5V ile bağlı. Sola dönme isteği kesiliyor, direksiyon sola doğru daha hafif, sola doğru daha ağır oluyor.
Motor sürücü mü bozuk? Encoder kullanmadığım için mi anlayamıyorum?
OKUL projesi olarak bunu seçtim, sanırım pişman olmaya başladım
Son düzenleyen: Moderatör: