BEC devresi ile kullanılan MG90S yanıyor

  • Konuyu başlatan N1cht
  • Başlangıç Tarihi
  • Mesaj 4
  • Görüntüleme 67

N1cht

Hectopat
Katılım
4 Ekim 2023
Mesajlar
5.031
Makaleler
3
Çözümler
25
Daha fazla  
Cinsiyet
Erkek
4S Lipo pilden aldığım 15V'u 6V'a dönüştürerek servoya veriyorum, sinyali ise uçuş kontrol kartından alıyorum. Belli bir süre çalışıyor sonra durduk yere çalışmamaya başlıyor. FC'den şüphelendiğimiz için Arduinoda denedik yaktığımız servolar tahmin ettiğiniz gibi çalışmıyor. Bu servoları ne yakıyor olabilir? Yapay zekaya soruyorum yok GND hattı ortak değildir yok çıkış Hz'i fazladır falan diyor, kontrol ediyorum hiçbir sıkıntı yok.
 
Merhaba. Hocam; DC-DC step-down dönüştürücünün (input 15 V- output 6 V) DC çıkış voltajını ölçün. Bence 6 volttan çok daha yüksek voltta olabilir ve servolar bu yüzden fazla gelen voltla yanıyordur. Kolay gelsin.
 
Merhaba. Hocam; DC-DC step-down dönüştürücünün (input 15 V- output 6 V) DC çıkış voltajını ölçün. Bence 6 volttan çok daha yüksek voltta olabilir ve servolar bu yüzden fazla gelen voltla yanıyordur. Kolay gelsin.
Ölçerek gücü veriyorum hocam, ona rağmen yanıyor. Anlamadığım şey servoları daha yüke sokmadık bile boşta döndürürken yanıyorlar.

Ayrııca söktüm ve sorun mekanik mi acaba diye kontrol ettim sorun mekanik değil, kesinlikle kart yanıyor. Motorda da bir sıkıntı yok çünkü.
 
Bağlantı şeması atarsan hatalara karşı kontrol edebilirim. Yapay zekanın dediği gibi GND'leri ortaklamada hata yapmış olabilirsin (Tecrübe seviyeni bilmediğim için hiç bilmiyormuşsun gibi düşünerek bunu söylüyorum.). Buck Converter'in ayarlanabilir bir model ise 6V yerine 5V - 5.5V civarlarında bir gerilim ile deneyebilirsin. 6V motorun maximumu çünkü, salınım durumunda motorlar zarar görüyor olabilir.
 
Bağlantı şeması atarsan hatalara karşı kontrol edebilirim. Yapay zekanın dediği gibi GND'leri ortaklamada hata yapmış olabilirsin (Tecrübe seviyeni bilmediğim için hiç bilmiyormuşsun gibi düşünerek bunu söylüyorum.). Buck Converter'in ayarlanabilir bir model ise 6V yerine 5V - 5.5V civarlarında bir gerilim ile deneyebilirsin. 6V motorun maximumu çünkü, salınım durumunda motorlar zarar görüyor olabilir.
Muhtemelen salınımdan kapatıyor, 5V a düşürüp denedim sıkıntısız çalıştı ama 3 kayıbımız var maalesef. Arduino gibi bir sistemden yapmadığım için şema atmam zor olur, bağlantıları çok defa kontrol ettik ama sıkıntı gözükmüyordu.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Technopat Haberler

Geri
Yukarı